???? 6RA22系列SIMOREG-K可控硅整流裝置為德國(guó)西門子公司八十年代中~后期推出的全數(shù)字、結(jié)構(gòu)緊湊型新一代直流調(diào)速裝置。整個(gè)控制系統(tǒng)的控制與調(diào)節(jié)都由16位的微處理器來(lái)實(shí)現(xiàn)。一個(gè)帶有數(shù)字顯示器的參數(shù)設(shè)定單元,不再需要其他的附加設(shè)備,便可完成參數(shù)的設(shè)定與調(diào)試。觸發(fā)角的予控制使系統(tǒng)具有高動(dòng)態(tài)品質(zhì)。裝置還可自動(dòng)適應(yīng)45~60HZ的范圍,接通電源后裝置顯示操作狀態(tài),并可檢查測(cè)速機(jī)極性。電樞由兩個(gè)反并聯(lián)無(wú)環(huán)流三相全控橋供電,為電樞可逆系統(tǒng)。并有較寬的弱磁調(diào)速范圍。在額定電流為30~600安的裝置中,電樞和磁場(chǎng)的功率部分由電氣絕緣的可控硅模塊構(gòu)成,并有零電位散熱器。面板、側(cè)板及功率部分連接處蓋板都可對(duì)在裝置附近時(shí)操作時(shí)的不安全接觸提供防護(hù)。額定電流為640~1200安的裝置,功率部分為SITOR單元。轉(zhuǎn)速給定值和實(shí)際值在主機(jī)中預(yù)定為模擬量,借助附加組件也可預(yù)定為數(shù)字量。豐富的附加組件還可使系統(tǒng)進(jìn)行廣泛的工藝擴(kuò)展、實(shí)現(xiàn)與SIMATIC可編程序控制器、SIMADYN-D及其他上一級(jí)自動(dòng)化系統(tǒng)通訊。由于采用微機(jī)控制,使系統(tǒng)的調(diào)試過(guò)程大為簡(jiǎn)化,既可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行手動(dòng)優(yōu)化,也可通過(guò)一個(gè)調(diào)用參數(shù)來(lái)對(duì)電流調(diào)節(jié)器、速度調(diào)節(jié)器及勵(lì)磁特性曲線進(jìn)行自動(dòng)優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)最佳控制,此裝置還具有完善的故障診斷、報(bào)警、顯示和保護(hù)功能。 一、事件經(jīng)過(guò) 2011年8月1日16:00時(shí)#1卸船機(jī)起升機(jī)構(gòu)直流調(diào)速裝置故障,主回路熔斷器熔斷1個(gè),檢修人員更換熔斷器后投入運(yùn)行,23時(shí)00分起升機(jī)構(gòu)直流調(diào)速裝置再次發(fā)生故障,主回路熔斷器熔斷2個(gè),這次,檢修人員認(rèn)真檢查一次回路,不發(fā)現(xiàn)有什么異常,更換熔斷器后繼續(xù)將設(shè)備投入運(yùn)行; 8月2日2時(shí)30分起升機(jī)構(gòu)直流調(diào)速裝置發(fā)F12故障,檢修檢測(cè)發(fā)現(xiàn)觸發(fā)板故障,更換了新觸發(fā)板,送電后三相短路;8時(shí)30分,檢修人員對(duì)直流調(diào)速裝置進(jìn)行徹底檢查和測(cè)試,并更換10個(gè)晶閘管。8月3日22:00點(diǎn)整機(jī)送電試運(yùn),但起升、開閉不同步,8月4日9點(diǎn)起升、開閉不同步現(xiàn)象加劇,#1卸船機(jī)退出運(yùn)行。設(shè)備繼續(xù)調(diào)試,直到8月16日9點(diǎn)30分整機(jī)才完全恢復(fù)正常投入使用。 二、原因分析 本次故障造成起升機(jī)構(gòu)直流調(diào)速裝置主回路熔斷器多次熔斷,可控硅損壞、以及多個(gè)電子元件損壞,主要原因分析如下: 在送電過(guò)程中可能系統(tǒng)的后段電源開關(guān)未斷開,在送電瞬間,有可能對(duì)電氣設(shè)備產(chǎn)生沖擊,導(dǎo)致起升柜變流器個(gè)別模塊損壞, 在對(duì)整機(jī)進(jìn)行操作時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障,在檢查后變流器燒斷二個(gè)710A的熔斷器,并發(fā)F21故障信息,在對(duì)電機(jī)進(jìn)行檢查后檢修人員更換了損壞的熔斷器,在重新試運(yùn)過(guò)程中再次出現(xiàn)整個(gè)起升柜變流器裝置發(fā)生電氣爆炸,全部熔斷器燒壞,部份模板損壞,SITOR模板晶閘管被擊穿,整個(gè)變流器安裝底板絕緣被損壞。在對(duì)裝置進(jìn)行修復(fù)、測(cè)試、更換后,可能是控制邏輯出現(xiàn)異常加之變流器安裝底板絕緣損壞,在第二次修復(fù)后送電后再次發(fā)生變流器損壞異常。 直流調(diào)整裝置的電子元件老化,觸發(fā)板元件損壞,導(dǎo)致可控硅觸發(fā)異常,產(chǎn)生過(guò)電流,引起熔斷器過(guò)電流熔斷。 由于#1卸船機(jī)在卸煤過(guò)程中,小車機(jī)構(gòu)拖纜(電纜)曾出現(xiàn)多次脫皮、破損,甚至打火花現(xiàn)象,可能對(duì)直流調(diào)速裝置產(chǎn)生信號(hào)干擾,導(dǎo)致設(shè)備控制出現(xiàn)異常。 大功率晶閘管因長(zhǎng)時(shí)間工作,其動(dòng)作靈敏度降低,正、反向電阻值偏小,通斷性能欠佳,造成電流關(guān)閉不嚴(yán)易產(chǎn)生過(guò)電壓,沖擊電流燒毀觸發(fā)板,嚴(yán)重的造成相間短路。 主板內(nèi)部?jī)?chǔ)存器損壞,部分參數(shù)發(fā)生了變化,引起不應(yīng)觸發(fā)信號(hào)誤發(fā),造成晶閘管不能正常關(guān)閉,也會(huì)造成相間短路;并引起起升、開閉機(jī)構(gòu)不同步。 設(shè)備故障檢修時(shí),沒(méi)有制定重大設(shè)備的搶修方案和技術(shù)措施,導(dǎo)致故障進(jìn)一步擴(kuò)大。 三、暴露問(wèn)題 #1卸船機(jī)投運(yùn)至今已有17年,設(shè)備運(yùn)行環(huán)境較惡劣,且使用的直流調(diào)速裝置屬于淘汰產(chǎn)品,其產(chǎn)品已升級(jí)換代,目前難以買到相關(guān)的備品、備件,設(shè)備在長(zhǎng)時(shí)間工作下性能不穩(wěn)定,容易發(fā)生故障; 對(duì)于重要和關(guān)鍵設(shè)備,要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備性能的劣化性分析和加強(qiáng)日常維護(hù),因設(shè)備利用小時(shí)高,設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作沒(méi)有得到有效地開展。 重大設(shè)備檢修時(shí)沒(méi)有制定切實(shí)可行的方案的技術(shù)措施,檢修人員對(duì)直流調(diào)速裝置的故障處理技術(shù)欠缺,以至于設(shè)備故障范圍不斷擴(kuò)大和檢修時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。 從另側(cè)面反映檢修人員專業(yè)技術(shù)知識(shí)有限,經(jīng)驗(yàn)存在嚴(yán)重不足,處理設(shè)備故障措施不當(dāng),造成故障點(diǎn)不能及時(shí)消除,以后要提高處理應(yīng)急事故的能力,加強(qiáng)專業(yè)技能這方面知識(shí)培訓(xùn)。 四、糾正/預(yù)防措施

加大對(duì)重要和關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)力度,注重日常的巡查和檢查工作,掌握設(shè)備的性能變化趨勢(shì),制定設(shè)備事故的防范措施。 加強(qiáng)檢修人員相關(guān)直流調(diào)速裝置的技術(shù)培訓(xùn)工作,對(duì)此次故障的處理過(guò)程和方法認(rèn)真總結(jié),編寫直流調(diào)速裝置的作業(yè)指導(dǎo)書,防范同類事故重復(fù)發(fā)生。 盡快推進(jìn)#1卸船機(jī)的電氣系統(tǒng)改造計(jì)劃,確保早日對(duì)#1卸船機(jī)的直流調(diào)速裝置進(jìn)行升級(jí)改造。 應(yīng)加強(qiáng)檢修作業(yè)人員處理事故的應(yīng)急能力,不斷完善技術(shù)措施,最大限度減少事故中損失。 要不斷總結(jié)在生產(chǎn)實(shí)際中經(jīng)驗(yàn),對(duì)設(shè)備缺陷的判斷不要只停留在傳統(tǒng)方法上,要不斷總結(jié)創(chuàng)新。
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